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精益故事荟05--遇见你是最美的邂逅

lean编辑部 东莞市精益生产研究会
2018年08月01日 03:03

热烈庆祝中国人民解放军建军 91周年


文:郑久│新技电子

我是一名现场技术员助理,很荣幸能够参加东莞市精益生产研究会组织的“ST精益师”育成班。我对精益知识的渴望,源自于很多现场改善的参与,看见前辈们通过精益工具的运用,让现场一次次的脱胎换骨,便深深地被精益的魅力所吸引!


来到培训道场,通过不同生产方式体验、精益工具学习、改善方案研讨等课程内容,我对现场浪费识别和精益工具应用的能力有了系统化的提升,回到现场后我就和其他学员组织现场管理成立改善小组,开展课后作业实践。

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选目标  定标准    

改善最重要的一步就是现状调研,我们通过数据分析与三现确认,选定了一条平衡率较低的生产线作为改善对象,产能480PCS/天(12小时)作业人员26UPPH为1.5,半成品堆积均在8小时生产量以上。并召开改善启动大会,确定整体生产效率提升30%的目标。

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定要因  出措施 

生产流程为:线外人员备料→单件组装区加工→暂放线边仓→成品组装区加工→仓库,很明显是孤岛式的生产方式。在精益生产中,孤岛式的生产方式存在以下几种缺点:制造过多过早的浪费使得现场WIP多;搬运浪费占用空间和人力;不良品不能及时发现等。于是我们决定打破现状实现连续流生产。先将所有工艺进行梳理,按照5M1E进行分类,作业动作分解做成山积图,利用ECRS等工具进行了两次现场布局调整和改善。

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攻坚难  显成果 

在两个月的持续改善中,也是难点重重。线体改善后的瓶颈工位作业员看到我们要对他所做的工位进行调整,觉得我们是在增加他的工作量,便有了辞工的想法!我们和生产组长与他进行交流后得知,原来他觉得自己是瓶颈岗位,存在很大的心理压力,同时工作劳动强度大,每枚产品都要弯腰、伸长手臂,所以才有情绪。这时我们才明白他的难处,并答应一定将他的5个作业难点全部改善。当天晚上,我们小组成员一一找另外18名作业员交流,收集他们的作业困难点,为了快速找到对策,一直奋斗到凌晨。一周后,通过工治具、作业台面的改善、简易自动化的运用,最终实现了连续流生产,产能不变的情况下,人员优化7人,UPPH提升至2,整体生产效率提升33%,达成目标。

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信愿行  遇美好 

通过此次课题改善,让我感触很深:一是加强认识,我们必须清楚的认识到精益改善不是一夜之间就能完成的,而是要做好长期作战的准备,做好风险评估;二是改善永无止境,这也是精益改善的魅力所在,我们要在改善的过程中不断地反省和总结;三是要以人为本,其中包含着全员参与改善和以人的作业要素为中心两个方面。


通过精益知识的学习和运用,我感受到了自我价值的提升,我将迈着坚定的步伐,走在精益的大道上。让精益流行起来,使企业活得更好!

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关于新技电子

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东莞新技电子有限公司隶属于技研新阳集团,成立于2015年,注册资本6.2亿元人民币,总面积22万平方米,职工人数4800余人。主要生产和销售电子元件及组件、家用电器器具、塑胶五金制品、电缆光缆及电工器材、模具、汽车零配件、各类开关电源及充电器等。公司拥有先进的SMT生产线52条(10亿点/月)、自动插入线19条、成型机58台(5t-470t)。公司一直坚持“用爱经营,自主管理”的管理理念、“有品质才有尊严”的质量理念和“用心感动客户”的服务理念,为实现“成为职工幸福、客户感动、基业长青的人本精益企业”愿景努力奋斗。

【编者按】

讲述精益人自己的故事,探究不一样的人生,尽享改善之美。《精益故事荟》是为精益人搭建的一个演绎所知、所行、所悟、所得的舞台。每个故事的背后,都有着精益人拼搏的身影,更有一个鲜活的灵魂——那便是精益思想!

益友们,来吧,说出你的故事,你的精益之路不再孤单!我们与你同行!!

【延伸阅读】征稿启事


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让精益流行起来  使企业活得更好

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